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装载机称重计怎么样?
非常好 装车快而且又不超载 还带打单功能
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铲车刹车系统有问题了,怎么排查?有点漏气,一踩刹车,制动系统故障灯就亮了?
应该是刹车总泵进气管内有东西进入,导致刹车总泵直接排气,清洗后即可。或等气压上来后连续踩几脚刹车踏板,也可能排出异物。
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装载机先导系统是指的什么?
是指的操作装置是液压先导的,也就是和挖掘机一样的操作手柄利用液压传动的
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山工650B装载机大小臂上升太慢,力度不够,感觉是整个车的液压系统力度都不够,请问怎么回事?
我的也是,就那还压力表还不正常,变速箱上面通气管还一直出油,感觉整体没劲,或就不走,我杂看油稠,恐怕整个液压系统瘫痪,尤其是天冷
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购置装载机称重仪有哪些需要注意的地?
装载机智能称重仪(更多装载机智能称重仪的知识尽在今迈衡器)是加装在装载机上的一种计量设备,一般在货场,煤矿,洗煤厂,矿山矿石厂等大型厂矿应用的比较广泛。也叫作装载机电子秤,装载机电子磅,装载机秤,装载机智能称重仪等,在不同的地方有不同的叫法。 在装载机进行散堆货物装载时,一直采用估算的方法来计算所装货物的重量,此法存在着较大的误差;随机性大,不便管理等特点;多装:会造成直接经济损失和超载运输;少装欠载,则会降低运输效能;损害客户利益,同时因装载机无称量装置而使物料装卸还必须依赖于汽车转运过称,装卸效率低下费用也很高。装载机智能称重仪在我国己经得到普及,像今迈衡器,腾飞衡器等衡器公司己成功研制装载机智能称重仪,可实现装载过程中对货物的自动准确计量,对于加强装载作业管理,防止超载和欠载;提高装卸作业效率和利益,保证车辆运输的安全性有着显著的实效。
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严寒地区装载机冷却系统使用注意事项有哪些?
首先要防护发动机被冻,然后保证燃油不会被冻住,再就是安装防滑链,预防车辆侧滑和制动不好,驾驶人员也要有效保暖,避免冻伤
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德州市山工30装载机新车价格?
现在主要是630B了。加长臂原装空调啊,这些都会影响到价格。一般是在20-21万
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厦工装载机电喷动力系统故障指示灯亮怎么办。挂上档走的时候有时候有有时候没有亮?
该问题多半都是由于时间久了倒档摩擦片磨损和活塞胶圈老化密封不严或者装配时间隙过大造成内泄,从而出现等档现象,有个别是变速操纵阀的故障。如果不是很严重,只要不影响使用,是可以暂时不管它的,等档严重的话就需要掏箱维修,可以先从外部排查,先拆下变操阀清洗后装上试车,不行的话就必须掏箱,使用超过3年以上建议大修,里面都是国产轴承,故障会慢慢出现的。
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装载机的转向系统中,用放大阀还用优先阀吗?管路是什么连的?
流量放大阀在液压系统中就是用低压小流量的液压油控制高压大流量的液压油。类似于先导式分配阀,和电路中的继电器。作用就如名称一样,是增大流量的。装载机上的流量放大阀是作用于转向油缸,控制方向的。
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装载机刹车系统工作原理?
空压机打气,储气罐存气形成压力,制动时踩下刹车总泵使压缩气体进入加力泵,气体推动加力泵活塞 活塞推动刹车油形成压力,刹车油推动分别设在前后两桥的制动分泵活塞 推动刹车片 刹车盘与刹车片摩擦力增加 从而进行整车制动!
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装载机智能称重仪?
装载机称重仪是一种新型的称重设备,是装载机电子秤的别称,是大成公司经过不断创新而研发出的。可称量煤或焦炭、有色矿、土方、花岗岩或大理石、沙子、碎石砖、工业及民用垃圾、挖掘材料及建筑材料添加料等。
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约翰迪尔WL56装载机的冷却系统怎么样?请专家详解~?
约翰迪尔生产的工程机械设备都配有高效冷却系统,WL56装载机配备的是皮带驱动式风扇,一般工作6000个小时以后才需要更换冷却液。
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装载机液压系统工作原理?
靠发动机驱动液压泵,产生压力通过换向阀改变液压油的输送管道输送至大臂油缸或翻斗油缸,通过铰接实现举升或下降大臂和翻斗工作
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如何正确的更换装载机发动机润滑系统的机油?
把油底壳螺丝拧下,用个油盆接住,拆掉机油滤芯,待废油流尽,拧好放油螺丝,滤芯灌满机油,滤芯密封圈涂一层机油,清理干净滤芯座,用扳手拧好滤芯,就可以开始加机油啦,注意观察油标尺,加好后启动发动机,先观察机油压力是否起来,压力正常,在检查滤芯和放油螺丝是否漏油,一切正常就OK啦
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装载机变速箱结构图
这是我从网上下的,也不知道有没有用,如果不对请原谅! 装载机液力变矩器导向轮的结构优化改进内容提要:分析了装载机变矩器油温过高和导向轮磨损的原因,提出对变距两导向轮实行结构改进的方案,改进后使用效果评价。1 故障现象我公司近年购进的一台50C装载机,在施工过程中出现液力变矩器油温过高,变矩器油压降至0.8~1.0Mpa,且伴有泄漏,工作无力。在检查散热系统正常后,对变矩器拆检,发现第一导轮与止推挡圈接触面及第二导轮与自由轮座圈接触面有磨损,泄漏从涡轮轴骨架式橡胶油封处出来。在更换两导向轮、变矩器各部位密封圈及清洗更换变速箱传动油后,试机检查,装载机工作不到半个班时,又出现变矩器油温偏高,油压下降,工作无力。从变速箱检查孔检查传动油,发现变速箱油底壳中又有白色悬浮颗粒,证明仍有磨损的铝质合金粉末进入传动油。重新吊拆变矩器检查,发现仍是两导向轮有磨损,检查其它各部位均正常。将变矩器总成送该机生产厂家检修,返修后试机,上述问题仍然存在。后又经厂家技术人员到现场检修,仍无法解决此问题。在此情况下,决定自行对该变距器两导轮结构进行技术改进。2 变矩器故障原因分析2.1 变矩器油温升高的常见故障装载机在作业过程中,液力变矩器根据负荷的变化将发动机的机械能进行扭矩转换后传给变速箱。由于转换过程中的能量损失,引起变矩器循环油温度升高,当温度升高太快且超过一定的极限后,就会产生气泡和氧化沉淀,使传动油粘度下降,起不到润滑作用。同时造成橡胶油封破坏,产生泄漏等,致使变矩器工作特性变坏。而造成油温升高过快最根本的原因是变矩器传动油循环流量不足或散热系统有故障。前面几次维修只是根据以上分析进行,对导轮磨损只考虑了装配关系,致使一直无法解决该机故障。2.2 双导轮磨损原因分析该机的故障主要是由导轮磨损引起的,应从导轮磨损上找原因。该变矩器为双导轮综合变矩器,两导轮是与自由轮外圈装在一起,自由轮机构是棘轮结构,导轮旋转方向与发动机旋转方向相同。导轮磨损原因一是当第一导轮给予从涡轮传过来压力油力矩时,同时也受到压力油给予导轮的反作用力矩,致使第一导轮在高速旋转时受到轴向挤压力,轴向挤压力使第一导轮旋转时与止推挡圈接触面之间产生摩擦。同样,第二导轮也受到第一导轮传过来的压力油的反作用力矩,致使第二导轮在轴向挤压力作用下与自由轮座圈之间产生摩擦。原因二是两导轮与自由轮座圈、止推挡圈接触面之间接触面积偏小,挤压形成的压强大,高速旋转时两接触面之间润滑困难,产生摩擦。摩擦产生的热量致使局部温度过高,润滑性能下降,导致两轮磨损加快。原因三是导轮与自由轮座圈、止推挡圈材质不同,当然,最先受损的是硬度较小的铝质合金导轮。出现磨损后,产生磨粒,因变矩器为一个高速旋转体,固体颗粒将使各工作轮的摩擦力和磨损增加,进一步加剧了各元件的磨损。同时,随着导轮的磨损,两导轮产生轴向位移,改变了两导轮的工作特性。另外,油温过高,致使变矩器橡胶密封圈失效,产生泄漏,大大降低了变矩器的工作效率。3 变矩器导轮结构的改进3.1 根据以上分析可知两道轮磨捐赠是因摩擦引起的,改善磨损部位的摩擦特性,减少摩擦是解决该机故障的关键。确定导向轮改进方案为:(1)增大两导轮与自由轮座圈和止推挡圈接角界面的面积,(2)忙乱变两导轮磨捐赠部位的材质,增大两导轮磨捐赠部位的硬度。3.2方案的实施(1)在车床上将两导轮与自由轮座圈支承面、止推挡圈支承面扩大至D3、加深至H2(见两导轮装配示意图)。改进前两导向轮装配示意图 改进后两导向轮装配示意图(2)、用乙炔氧割加温熔化铜焊条至已加深扩大支承面后的两导轮上,并进行保温处理。(2)、用乙炔氧割加温熔化铜焊条至已加深扩大支承面后的两导轮上,并进行保温处理。(3)、将上述处理后的两导轮与自由轮座圈、止推挡圈支承面直径精加工至D2,深度仍加工至H1不变。
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